在一些尺寸大、形狀複雜的零件加工中曾遇到很多難題。典型的:
(1)某型機(jī)大梁框鋁合金模鍛零件,外形尺寸為2010×1550×300mm,工序加工複雜,銑切餘量大且不均勻,加工後內(nèi)應(yīng)力分布不均,引起較大變形。振動(dòng)時(shí)效以往采用手工校形的方法來校正,導(dǎo)緻零件校形工作量很大,零件質(zhì)量很難保證。
(2)某型機(jī)上下框主體係列零件中的一項(xiàng)零件尺寸為2350×950×145mm,加工一麵後進(jìn)行校形,但回彈較大,隻能強(qiáng)行壓緊,再加工另一麵,由於變形嚴(yán)重,需要進(jìn)行多次加工、校形才能保證產(chǎn)品質(zhì)量。
(3)某型機(jī)一整體肋部件,外形尺寸為1600×8180mm,該零件粗加工後進(jìn)行熱處理,兩側(cè)麵出現(xiàn)凹、凸、扭等變形,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響很大。後來通過合理安排振動(dòng)時(shí)效工序消除應(yīng)力,解決了工藝難題,提高了生產(chǎn)效率,保證了飛機(jī)質(zhì)量。
英國(guó)某陸上井口平臺(tái)由管徑為200mm的鋼管焊成6m×6m×2m的管型構(gòu)架,成功采用振動(dòng)時(shí)效實(shí)現(xiàn)了去應(yīng)力處理;英國(guó)噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)火焰筒襯裏,由於焊後熱膨脹而發(fā)生裂紋,報(bào)廢率在30%以上,後來采用振動(dòng)時(shí)效處理,報(bào)廢率幾乎為0;英國(guó)生產(chǎn)的機(jī)床床身都是采用振動(dòng)時(shí)效處理來代替熱時(shí)效。如英國(guó)某機(jī)床公司生產(chǎn)大型精密機(jī)床sd71_3ff,其床身與立柱要求精度為0.O1~0.02mm,過去采用熱時(shí)效其精度保持性較差,後來改用振動(dòng)時(shí)效,滿足了精度的要求。目前,全英國(guó)有30多家機(jī)床廠和十幾家鍛壓設(shè)備廠都已將振動(dòng)時(shí)效作為標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)工藝。